2020-03-19
真空泵維修之真空泵出力低的影響因素
真空泵維修之(zhī)真空泵出力低的影響因素分析(xī):
(1)真空泵轉子與泵殼體間隙大超標造成出(chū)力低。
(2)抽真空係統有二級抽氣(qì)係統的,其中二級抽氣係統沒有建立起(qǐ)來,造成出力低。
(3)變速箱齒輪配合間隙偏大造成泵側轉速低,出力低。
(4)電機出力低。
真空泵(bèng)出力低的故障處理方法及真空泵維修技術措施有:
1、拆檢前先做機組真(zhēn)空嚴密性試驗,試驗合(hé)格後再進行真空泵(bèng)的相關拆檢的工作確保管(guǎn)路無泄(xiè)漏。真空泵停(tíng)運停電(diàn),關閉人口電動(dòng)門、停電。記錄汽(qì)輪機(jī)的真空值。拆卸檢查(chá)部件步驟順序:連通管、膜(mó)盒閥、噴射泵拆檢:第一步先檢查電磁閥與(yǔ)膜盒閥連通管,第二步檢查膜盒閥,第三步檢查空氣噴射(shè)泵。
2、檢查電磁閥(fá)與膜盒閥連通管路是否髒汙、堵塞。拆卸連通管路兩側接頭,檢查管路是否暢通,如果堵塞,清理衝(chōng)洗幹淨後,再回裝(zhuāng)。拆(chāi)卸連通管(guǎn)前,應該先少量鬆開鎖母,運行人員就地壓力表變化,有無(wú)吸氣現象發生,如果吸氣嚴重,說明入口電動門不嚴,必須停止此次檢查工作。
3、第二步檢査膜(mó)盒閥:拆(chāi)開膜盒閥上部螺栓、法蘭上蓋,拆卸閥杆。檢查閥(fá)杆是否卡澀,彈簧是否破損。打(dǎ)磨清理閥杆,觀(guān)察密封圈(quān)是否破損,如果老化磨(mó)損更換新的密封(fēng)圈。
4、檢查空氣噴射泵噴嘴(zuǐ)有無髒汙,進行清理後回(huí)裝。
5、記(jì)錄修前修(xiū)後汽輪機的真空值,啟動真空泵狀態穩定(dìng)後,停運真空泵,熱工人員投(tóu)入(rù)運行(háng)模擬信號程序打開真空泵電磁閥,檢修人員就地聽取電磁閥有無開關動作聲音,觀察電機電流是否達到(dào)110A左右,約40分鍾後記錄汽(qì)輪機的真空值,分析對(duì)比機組(zǔ)真空和電機電流情(qíng)況為診斷設備故障提供試驗數據。
6、泵檢修期間如果(guǒ)遇到真空泵(bèng)出現故障,緊急恢複真空泵,回裝各個零部件。
7、拆卸連通管前,應該先少量鬆(sōng)開鎖母,運行人員觀察機組真空有無變化,巡操員觀察就地壓力表變化,有無吸氣現象發(fā)生,如果吸氣嚴重,說明入口電動門不嚴,必須停(tíng)止此次檢查工作,避免跳機,待小修或者停備期間再進行拆檢。經過拆檢發現膜盒閥、電磁閥有輕微(wēi)的卡(kǎ)澀,清理打磨後,塗(tú)抹潤滑脂,啟泵(bèng)後(hòu),出(chū)力提高,電機電(diàn)流達到110A,機組真空保持穩。
通(tōng)過本文對(duì)真空泵維修之真空泵出力低的影響(xiǎng)因素進(jìn)行分(fèn)析,得出(chū)一個結論就是診斷真空泵出力低的故障,影響因素比較多,在真空泵故(gù)障處理的過程(chéng)中體現(xiàn)了不停(tíng)運轉真空泵的情況下,診斷(duàn)真空泵故障,在檢修處理中以最短的時間消除故障的成功經驗,具有(yǒu)一定的借鑒意義。
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